ATOS電磁閥出現銹斑該怎樣處理
ATOS電磁閥經過金相組織分析、染色試臉、熱處理試臉、等試驗分析,找到了材料銹蝕的關鍵因素是因為材料中沿晶界的碳化物析出形成貧鉻區,從而造成不不銹鋼蝶閥銹蝕。
材質為ATOS電磁閥在使用過程中出現銹蝕現象。奧氏體不銹鋼經正常熱處理后,室溫下組織應為奧氏體,耐蝕性能很好。為了分析蝶閥的銹蝕原因,在其上取樣進行分析。
化學方法:
用酸洗膏或噴霧輔助其銹蝕部位重新鈍化形成氧化鉻薄膜使其重新恢復耐腐蝕能力,酸洗之后,為了去除所有的ATOS電磁閥留物,用清水進行適當的沖洗非常重要。一切處理后用拋光設備重新拋光,用拋光臘封閉即可。對局部有輕微銹斑的也可用1:1的汽油、機油混合液用干凈抹布擦去銹斑即可。
機械方法:
ATOS電磁閥研磨,刷洗和拋光。用機械方法有可能擦去以前被的材料、拋光材料或湮沒材料造成的污染。所有各種污染尤其是外來鐵顆粒都可能成為腐蝕的來源,特別是在潮濕環境中。因此,機械清理表面應當在干燥條件下進行正規清理。使用機械法只能清理其表面,不能改變材料本身的抗腐蝕能力。因此建議在機械清理后用拋光設備重新拋光,用拋光臘封閉。
?機構振動產生的噪聲。可用下列方法消除:保持閥塞與套筒的徑向間隙緊密,選用硬質表面套筒,防止徑向間隙擴大;在套筒閥的閥塞上采用重型導向(加大加長導向面),分散沖擊載荷及減弱振動。
?固有頻率振動產生的噪聲。可用下列方法消除:采用一體式的閥芯部件來破壞其對稱性;更換閥芯的類型,如將圓柱形薄壁窗口閥芯更換成柱塞形閥芯,增大閥芯直徑旗旗燮
?節流不穩定引發的噪聲。引起不穩定振動的主要原因是介質不平衡力交變地作用在閥芯上的結果,可用下列方法消除:選用彈簧范圍較大的執行機構;采用脈沖阻尼器或在執行器的推桿上安裝減振器導在滿足工藝要求的前提下,選用不平衡力較小、穩定性較高的閥,如籠式單座閥、角形閥、平衡籠式閥等;閥座直徑大于閥桿直徑的調節閥,可選用流開型對于快速響應系統,為解決調問題,可選用電氣轉換器,閥的流量特性可選用等百分比特性。
?介質流動性引發的噪聲。消除和減少汽蝕是減少此類噪聲的有效方法。具體如下采用具有多對高速流通口的閥內件,使它在較高的頻率下運行,通過閥體的內壁加速衰減采用帶有銳邊的閥內件,可以改變流體的形狀,減小流體的流建及旋渦的大小;閥內件采用膨脹性材料,可起衰減作用采用隔音材料或吸音材料處理。
?其他原因引發的噪聲。除上述幾種原因外,在調節閥的壓力比高(如P/人口壓力P1》0.8)的場合也會產生噪聲。此時可采用串聯節流法減少噪聲,把系統總壓降分散在調節閥和閥后的固定節流元件上(如擴散器、多孔限流板等),為了得到擴散器的工作效率,必須根據節流件的實際安裝情況來設計擴散器的實體形狀和尺寸。
?負反饋調試。控制系統應滿足負反饋要求,因此,應將控制器、檢測變送和調節閥(包括閥門定位器)和被控對象一起考慮,并設置控制器的正、反作用。負反饋準則是控制系統開環總增益為正。設置好控制器正、反作用方式后,可在控制器測量端模擬輸入信號,使其增加或減小,觀測控制器輸出變化是否符合作用方式的要求,并檢查調節閥的動作方向是否正確,是否能夠使被控變量向減小方向變化。
?ATOS電磁閥壓降檢查。調節閥壓降檢查在進行清水模擬調試時進行。在調節閥全行程運行過程中,檢查調節閥兩端壓降變化,是否有空化或閃蒸造成的噪聲發生,流量變化情況如何,是否符合所設計的流量特性等。
?ATOS電磁閥響應時間檢查。一些控制系統對調節閥的響應時間有要求時,應檢查調節閥的響應時間。在控制器輸出信號改變時開始計時,到調節閥閥位到達穩態位置的63%所需的時間即為響應時間,其時間應滿足工藝過程的操作要求。
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